1. 行业概况
烧结机头除尘对生产和环保都至关重要,国内大多用电除尘器。3个电场时设计(实际不一定能达到,下同)出口浓度为小于100mg/Nm3,4个电场设计出口浓度为小于50mg/Nm3。电除尘器受生产工况影响,性能不稳定,存在许多亟需解决的问题。过去,国内曾有用布袋除尘器净化烧结机头烟气的尝试,但未获成功。国外已有布袋用于烧结机头除尘的成功业绩,美国有九个钢厂在烧结机头上用袋式除尘。2010年,我校在多项试验研究的基础上,用布袋除尘器净化烧结机头烟气,取得了排放小于20mg/Nm3的理想效果,为烧结机头除尘探索了新的途径。
2. 系统功能及特点
①除尘器出口排放浓度稳定达到20mg/Nm3以下。
②除尘器在机头烟气条件下能工作稳定,同步作业率达到100%。
③除尘器具有80—200℃的温度适应范围。
④除尘器运行阻力小于1700Pa。
⑤除尘器能满足开机、停机、更换篦条(台车)等烧结作业。
⑥除尘器可适应有(无)铺底料的烧结生产工况参数。
⑦除尘器过滤系统具有抗击3500Pa(瞬时)冲击压差的能力。
⑧滤料在机头负压和湿度条件下不结露、不粘袋,能稳定工作。
⑨滤料在碱性粉尘和腐蚀性烟气介质中具有较长寿命。
⑩布袋耐粗颗粒粉尘冲刷,并可预防高温粗颗粒粉尘导致的烧损。
?除尘器在温度过高、过低、清灰阻力过大时自动报警及切换。
3. 净化难点
由于机头烟尘有上述特点,决定了采用布袋除尘器需解决以下主要问题:
①运行阻力对烧结生产的影响
②防止烟气,粉尘不能
③布袋除尘器清灰有效、稳定、可靠
④布袋除尘器在开机、停机、暂停的工作
⑤旁路切换与烧结生产操作的适应
4 试验研究.
为了稳妥可靠的解决用布袋除尘器净化机头烟尘问题,本公司开展了一系列的试验研究,主要包括:
①高负压下布袋除尘器强度计算
②三向进风布袋除尘系统流场计算
③机头工况下布袋运行阻力试验及数值计算
④过滤系统承受瞬时高冲击压差(-3500Pa)试验研究
⑤高负压下布袋除尘器防结露、粘袋及寿命试验研究
⑥ 6-9米长袋脉冲清灰方式及制度试验
⑦机头工况下布袋除尘效率试验研究
⑧布袋在烧结温度(80-200℃)下稳定工作试验研究
⑨布袋对烧结作业(开机、停机、换篦条及台车)适应性试验研究
⑩温度及阻力自控系统试验研究
?布袋负载前热风预热及旁路阀热风密封试验
5. 布袋除尘系统技术参数
①布袋增加的运行阻力小于1700Pa
②布袋能在高负压下工作、防结露、预热功能
③出口浓度稳定在20mg/Nm3以下
④烟气温度在85—200℃之间分段控制
⑤布袋除尘器采用脉冲清灰
⑥能适应烧结机开机、运行、停机、换台车及篦条等要求
⑦布袋除尘器工作稳定可靠
6. 工程实例